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  • 武钢中板厂加热炉应用多晶莫来石纤维的经验
  • 发布日期: 2010-07-26
  • 武钢中板厂是设计年产56.0万吨的2800中板厂。配有三座六点供热连续推钢式加热炉。
  • 近年来,中板厂的产量已超过设计能力达60万吨水平,同时也面临着能源紧张,资金短缺,节能任务严峻的局面,我厂把节能工作重点放在如何减少占厂能源消耗量80的煤气和占13%的电能节约工作上,因此节能的重点是轧钢加热炉如何节约煤气。根据过去做过的炉子热平衡测定结果,我们一个个地解决炉子存在的缺陷,其中针对炉体炉顶表面散热占4.8%的问题,一直在找比较理想的方案,据我们的经验来看,炉墙外保温层不宜过厚,否则做为工作面的墙就易烧坏,寿命短,炉顶如果在外表加保温层,则炉顶砖及吊挂件就易烧坏倒埸,这些都使炉子频繁检修反而更浪费能源、材料及检修费。为此我们要找能适应板坯加热炉工作面的高温保温材料。因为板坯加热炉与型钢加热炉有些不同:(1)炉内工艺温度高些达1350℃,且作业时间长;(2)我们的加热炉用的是高压喷射式烧咀,90米烟囱吸力大,炉内呈强气流状;(3)我们每班用0.45MPA的压缩空气吹扫炉底钢渣,以致炉墙上常挂滴钢渣溜条,炉顶工作面积灰也多。
  • 为了有效节能我们主要因地制宜地采用资金投入少,利用中小修即可实施,得到效益较快的新技术、新材料,因此从1988年我们开始先试用洛耐所的硬板状高温纤维没有成功,后来试用德清晶体纤维厂的多晶莫来石纤维(PMF-100),效果较好,于是在1990年10月开始先后在2#、3#加热炉的一加热段和二加热段全面积贴50毫米厚的多晶纤维,每炉贴205米2,现在2#加热炉已用两年,其一加热段已用五个月,3#炉已用三个月,目前看基本达到我们预期的效益,有以下几项:
  • (1)减少炉顶、炉墙散热,正常生产时贴前炉顶外温度平均高达263℃,不能站入,贴后平均166℃,炉墙外贴前平均达109℃,戴手套摸很烫手,贴后平均92℃。每座炉散热量平均减少1.17GJ/H,折合节约煤气量2.925GJ/H,年内每座炉子平均高温生产3800小时,则两座炉子将节约煤气2223001,合15万元。
  • (2)高温段炉顶、炉墙因纤维覆盖,烧损大大地减少,使用寿命延长,原来因每班交班前用0.45MPA压缩空气吹扫炉底钢渣,使对面墙面烧损,吹扫剥落严惩且挂满钢渣溜,现在靠一上火压底边墙因有纤维覆盖,能保护一段时间才伤及砖面,且不挂钢渣溜。原来一上加热炉墙因温度很高,且膨胀不均往往只生产三个月就鼓起来或倾倒台,贴纤维后已使用5个月也没出现问题,尤其二加热段两年来,纤维仍保持原样,每年每座炉子该段炉墙可节约检修费3万多元,三座炉则一年可节约近10万元。
  • (3)缩短提温时间半小时左右,每周轧机定修一次8-12小时,定修结束前,据炉内钢坯规格、品种、炉况安排提温,贴纤维前,需提前3小时,贴纤维后平均只需提前1.5-2.5小时提温即可,每次提温节约煤气38.4万米3/次,一年平均定修48次,则每座炉年节约混合煤气38.4万米3/年(热值平均8.2MJ)合3148.8GJ,一年平均用两座炉生产,则两炉共节约6297.6GJ,合4.28万元/年。
  • (4)用多晶纤维塞炉内应留的各种缝隙,使炉体严密减少冒火,节约能源。
  • (5)改善环境,减少对加热工热辐射,有利工人身体健康。
  • 由于炉子节能因素是多方面的,应用多晶莫来石纤维给炉屯肯定带来许多好处,但很难更多地定量计算出其节能效果,不过我们从这两年使用中还发现德清晶纤的PMF-100产品的另外特点:
  • (1)抗渣性很好,用纤维贴墙后反而不挂网渣溜,只有薄薄的黑细粉较均匀地附着在纤维表面。
  • (2)粘结剂GN-832经得起高温考验,贴得牢固,也经得起较强气流冲刷。但也有缺点:
  • (1)用在油炉上仍不行;顶不住强气流直吹,纤维地剥落最后连墙一起剥去。
  • 建议:改变制品形状,把纤维条捆贴墙的一面仍保留软纤维层,使对于不同墙面都能贴紧贴均匀,而条捆另一面即工作面制成或硬板状,这样也许可在上述强气流直吹情况和油炉上再继续试验,扩大应用范围。
  • 以上是我们使用多晶纤维的汇报报,在此希望能学到更多更好的经验
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